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禹州壓濾機廠(chǎng)

發(fā)布時(shí)間:2018-7-3 17:03:00  來(lái)源:禹州壓濾機廠(chǎng)  作者:

隔膜壓濾機如何降低產(chǎn)品水分
一、水分為何高
1 設備結構分析
(1)快開(kāi)隔膜壓濾機的入料方式為兩側入料,在一次循環(huán)完畢卸包時(shí),發(fā)現中心入料孔內存在積料,卸包時(shí)一起混合進(jìn)入濾餅,影響浮選精煤水分。
(2)快開(kāi)隔膜壓濾機的濾板尺寸是1500mm × 2000mm ×85 mm,采用復合濾布進(jìn)行脫水,在試驗工作中發(fā)現,復合濾布易粘煤,每循環(huán)7包左右,如果不清理,存在濾板壓不緊,易呲包影響環(huán)境污染和浮選精煤水分的問(wèn)題。
(3)靠近頭板的濾板距離風(fēng)管近,而中部濾板則相對較遠,吹風(fēng)過(guò)程中風(fēng)壓逐漸遞減,中部的濾板因為風(fēng)壓不足而造成浮選精煤水分無(wú)法有效排除。
2 操作方法分析
(1)一次入料只能在濾餅中間形成一層粗顆粒的透水層,總濾餅厚度較厚,透水性較差,造成浮選精煤水分偏高。
(2)入料粒度不均勻,浮選精煤進(jìn)入精煤池后,粗顆粒易沉降,造成每包的水分偏差較大,浮選精煤水分不僅不合格也不穩定。
(3)壓榨和吹風(fēng)不能同時(shí)進(jìn)行,濾餅松散度較差,造成壓榨時(shí)間達到一定程度時(shí),延長(cháng)壓榨時(shí)間對水分的影響較小。
3 粒度組成分析
浮選精煤粒度組成偏細,不利于快開(kāi)隔膜壓濾機的脫水。
二、如何解決
1 設備結構改造
(1)快開(kāi)隔膜壓濾機的入料方式改為單側入料,解決卸包時(shí)中心入料孔內的積料問(wèn)題,降低積料對浮精水分的影響。
(2)將復合濾布改為強度大、不易阻塞、不易變形、孔徑均勻等優(yōu)點(diǎn)的單絲濾布,而且易清洗與再生。每24 h(或利用停機時(shí)間)對濾布進(jìn)行沖刷、清洗一次,保證濾布孔隙不被堵塞,及時(shí)檢查更換、修補破損濾布,確保完好與循環(huán)利用,降低成本。
(3)通過(guò)減小兩端濾板排水孔,降低高壓風(fēng)損耗,從而保障中部濾餅水分不會(huì )因風(fēng)壓衰減而偏高。
2 操作方法變更
(1)將1次入料改為2次入料,即入料300S后改為壓榨20S,再持續入料結束,在濾餅內形成2層粗顆粒的透水層,降低其精煤水分。
(2)在精礦池內加設高壓風(fēng)管進(jìn)行吹風(fēng)攪拌,保證浮選精煤粒度的充分攪拌,使其粒度保持均勻性。
(3)對快開(kāi)隔膜壓濾機的操作程序進(jìn)行改造,使其壓榨和吹風(fēng)可以同時(shí)進(jìn)行,保證濾餅的松散度,增加其透水透氣性。
3 粒度組成調整
將粗顆粒較多的離心液或粗煤泥分選機的精礦摻配入浮選精煤,以提高浮選精煤中0.25mm~0.5mm粒度的含量。
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